Jump to content

Adm2

Społeczność Astropolis
  • Posts

    479
  • Joined

  • Last visited

Everything posted by Adm2

  1. Czyszczeniem raczej się tego nie usunie. Mój ma to samo. Myślę że tokarz nie popisał się umiejętnościami centrowania.
  2. Dzięki, dobre :-) Mam gdzieś kawałki twardszej gąbki.
  3. To przylutuję przynajmniej te do Easydrivera, bo tam trochę więcej prądu przechodzi. Przepiłowałem radiator z procesora karty graficznej na pół, ale widzę że zamontowanie go na Easydriverze nie jest takie proste :-) Chciałem zostawić radiator jak największy, ale chyba trzeba dalej piłować. Zastanawiam się ile on da, jak całą elektronikę zamknę w jakimś pudełku. Radiator jest raczej za niski żeby z pudełka mógł wystawać. A chciałem to wszystko szczelnie zamknąć, żeby wilgoć nie weszła, więc wiatraczek to raczej nie za dobry pomysł. Jak byłem młodszy, to nie miałem takich kłopotów ze zrobieniem czegokolwiek. Robiłem i koniec. A teraz wszystko musi być przemyślane, każdy detal ma jakieś uzasadnienie, dokumentację. Przerąbane :-)
  4. Jak robiłem gwint fi 3mm na boku śruby, to najpierw wsadziłem śrubę w wiertarkę, włączyłem ją i okrągłym pilnikiem to wgłębienie zrobiłem, mierząc suwmiarką średnicę co jakiś czas. Widziałem też wersje gwintowania na tokarce, w których konikiem podjechali do gwintownika i kieł w niego wsadzili, bo otwór jest na końcu gwintownika, to jest sztywniej.
  5. Starczy zbierania złomu :-) Muszę wyrzucić część tego to co mam, bo prawie do piwnicy nie mogę wejść :-) Mam pytanie co do Arduino. Jak już układ jest wypróbowany i wiecie jak wszystkie połączenia mają wyglądać, to lutujecie wszystkie kabelki na stałe? Bo te połączenia na Arduino trochę nie pewnie mi wyglądają. Czasami coś nieoczekiwanego się dzieję jak dotykam układu palcami.
  6. Dokładnie. Koło musi móc się obracać. Kiedyś na boku śruby robiłem ząbki gwintownikiem w podobny sposób. Ale w dalszym ciągu nie wiem jak wyliczyć średnicę koła, żeby skok gwintu pasował po zrobieniu jednego okrążenia.
  7. Dzięki wam za znalezienie i przetłumaczenie co tam piszą :-) Tak, na driverze można ustawić maksymalny prąd podawany do silnika, obracając potencjometrem. Wczoraj wyrzuciłem starą kartę graficzną ale zdjąłem z niej radiator - wiedziałem że może się przydać.
  8. Właśnie mi przyszedł pomysł, jak można dokładniej ustawić statyw. Ja bym pewnie ze sklejki to zrobił :-) Zacisnąć jakieś dwa klocki na nogach, przy tym miejscu z którego cieńsza noga wychodzi, po jednym na każdej średnicy nogi. W klocek zamontowany na tej grubszej części nogi śrubę wkręcić i za pomocą tej śruby wypychać klocek zamontowany na tej cieńszej części nogi, co da, że nogi będą się wydłużać, powoli :-)
  9. Tu jest kilka łatwych zdjęć o rotacji pola. Jak Orion wstaje to leży łukiem do góry, a jak zachodzi jest łukiem do dołu. http://calgary.rasc.ca/field_rotation.htm
  10. Nie mam wyczucia jak 50 stopni się odczuwa. Muszę wodę podgrzać, zmierzyć temparaturę i palce w to włożyć :-) Zmierzyłem prąd do krokowca. Co prawda miernik nie pokazuje cały czas, tylko skacze i zmienia wartość, ale jak jedzie na 4,8 kroków/sek to prąd jest 0,25A na jednej nóżce krokowca. Jak zmienię na 2000 kroków/sek to prąd spada do 0. Nie wiem jak to rozumieć. Może prąd maleje tak bardzo że miernik na ustawieniu 10A go nie pokazuje. A na mniej miernik ustawić nie bardzo mi się chce, bo następna wartość poniżej 10A jest 200mA. Jeszcze coś w mierniku mi się przepali :-) Ostatnio driver się nagrzał jak jechał na 2000kroków, ale czy się nagrzał od tego, czy jak zmieniłem kierunek obrotów przełącznikiem, nie wiem. Mam nadzieję że ten przełącznik puszcza z jednej strony, zanim drugą złapie :-) Nie znam się za bardzo na tym, ale mój krokowiec ma dość dużą indukcyjność, bo 35mH, czyli nie jest za dobry do zbyt szybkiej jazdy. Może po prostu za dużo od niego wymagam tymi 2000 krokami/sek ? Już wsadziłem palec w 50 stopniową wodę. Myślę że mniej więcej tyle samo driver miał jak był nagrzany.
  11. Oprócz tego że ładnie zrobione, to jakość zdjęć które wstawiłeś mi się podoba. Wszystko bardzo wyraźne. Nie chodzi mi o zdjęcia nieba , lecz zdjęcia montażu :-) Czym były robione?
  12. Dotarło wczoraj do mnie Arduino Mega, bo mam ciche marzenie spróbować kiedyś zrobić astroeq :-) Więc trzeba było sprawdzić czy działa, załadowałem kod, podłączyłem i wszystko chodzi jak powinno, Eq3 obraca się na 4,8 i 2000 kroków/sek. w obie strony, w zależności od położenia przełączników. Te 4,8 kroków muszę jeszcze raz przeliczyć w excelu kolegi _vk_, bo ustawiem tak do sprawdzenia czy silnik się kręci. Taraz na Uno czekam. Zostawiłem wszystko włączone na 5 minut i organoleptycznie sprawdzałem temeratury wszystkiego czego się dało. Na 4,8 kroków/sek wszystko wygląda w porządku, ale jak zmieniłem na 2000 kroków, żeby szybciej zakręcić silnikiem, jak na mój gust chip divera się za mocno nagrzał w dość krótkim czasie, z 5 sekund. Na pewno był dużo cieplejszy niż moja ręka, prawie gorący. Prąd na Easy Driverze zmniejszyłem już prawie do minimum. Co jeszcze można zrobić, żeby się nie nagrzewał ? Mam też baterię LiPo na 7,2V / 3,2Ah i zastanawiam się czy by jej nie spróbować zamiast 12V.
  13. Dzięki. To że to jako tako wygląda to nie jest zupełnie moja własnoręczna zasługa :-) Narysowałem jak to ma wyglądać a wycięte było na amatorskiej frezarce cnc do drewna. Potem tylko trzeba oczyścić papierem ściernym i pilnikami. Co do tych sprzęgieł z linku, to nie mogę się do nich przekonać :-) Mam kilka ale leżą głęboko schowane w piwnicy. Odciąłem kawałek rurki miedzianej o średnicy wewnętrznej takiej samej jak oś silnika i ją przykleiłem na 5min Epoxy. Rurka wciska się dość ciasno w wężyk, więc mam nadzieję że będzie dobrze.
  14. Po wielu próbach ulepszania, zrozumiałem że wygięta śruba nie nadaje się. Skok gwintu nie ma 1mm w żadnym miejscu po wygięciu, Zamocowana na sztywno wygięta śruba, rusza całą deską na krórej dslr jest zamocowane, bo nakrętka też nie jest 100% na środku zębatki, więc jeden obrót nakrętki dotyka różnych miejsc na wygiętej śrubie. Skasowałem zębatki i wstawiłem zamiast nich mikrometr. On ma skok gwintu 0,5mm, ale ten pręt który wypycha deskę rusza się trochę na boki, bo mikrometr jest tani, więc nie wypycha jej zupełnie płynnie - sprawdzałem miernikiem zegarowym. Ale nie robi już takich zyg zaków z gwiazd jak na wygiętej śrubie. Tylko jeden test wczoraj zrobiłem na Orionie. 20 x 40 sek i DSS na 210mm objektywie. Jest lepiej niż było. Ale moje sprzęgło pomiędzy mikrometrem i silnikiem muszę ulepszyć, bo silnik zaczął się obracać w wężyku. Jest tam ich kilka. Na ośkę silnika założyłem kawałek wężyka od kroplówki a na ośkę mikrometra dwa takie. Na koniec grubszy i większy pomiędzy nimi wstawiłem. Dobrze jest móc wyjąć oś silnika ze sprzęgła i ręcznie mikrometr cofnąć, ale połączenie nie jest wtedy najlepsze.
  15. Nie wpadł bym na to - dzięki, dobre :-) Po obiedzie spróbuję. Nie wytrzymałem do po obiedzie . Nic to nie zmieniło. Zauważyłem też że podczas ładowania kodu ledy TX i RX nie mrugają, a pamiętam że to robiły. Tylko dioda ON i L się świeci. Dzisiaj zauważyłem jedną z wielu opinii u tego sprzedawcy: Nice looking fakes. Breakdown at 12v. No gain. Too bad. Więc dobrze że następne arduino na 5V będzie chodziło.
  16. Próbowałem plecionką na początku, ale nóżki od spodu chyba też były przylutowane. Wymieniłem regulator, ledy się świecą, podłączyłem do krokowca i obraca się :-) ...ale tylko w jedną stronę i na najszybszej prędkości i nie reaguje na przełączniki. Tak jak wczoraj po tym jak dymek poleciał. Więc załadowałem kod jeszcze raz i nic to nie dało. Muszę chyba poczekać na nowe arduino.
  17. Już sobie poradziłem, dwie lutownice, śrubokręt i trochę koordynacji ruchów :-) Ciekawe czy pacjęt przeżył.
  18. Dzięki za pomysły. Wypróbuję je. Fotosnajper 12 - silnik kręcił się w obie strony. Bawiłem się tym ze 20 minut. Dopiero jak zacząłem celować i Oriona podczas kręcącego się silnika, dymek poszedł i tylko w jedną stronę się kręcił i tylko na szybkich obrotach. Są dwa przełączniki. Jeden na dwie prędkości i drugi do zmiany kierunku. Myślałem czy podczas ruszania teleskopem nie zwiększyłem oporu obracania się krokowca, ale wtedy driver by się przepalił nie arduino. Próbuję właśnie wylutować ten regulator i ...nie potrafię :-) Mam lutownicę 80W, dość szeroką na czubku, pokrywającą wszystkie nóżki. Podgrzałem ją tylko tyle, aby cynę rozpuszczała, bo strasznie gorąca by była jak bym zostawił włączoną. Trochę więcej cyny położyłem na nóżki, żeby ciepło lepiej przechodziło. Ale regulator nie rusza się jak podwarzam go wykałaczką. Pewnie brakuje podgrzania tej 3ciej nóżki z drugiej strony. Kawałek obudowy uszkodzonego regulatora już odłamałem, jak później śrubokrętem go podważałem podczas podgrzewania. Jak go wylutować? :-) Nie chciał bym tego dobrego połamać, to zacząłem od przepalonego. Mogę też poczekać ze 3 tygodnie na nowe arduino, ale niechętnie jak widzę szansę reperacji :-)
  19. Nie miałem nic do USB podłączone, i do gniazda zasilania też nie. Wszystko połączone jak na tej stronie, czyli arduino też 12 V dostawało. https://fstop138.berrange.com/2014/01/building-an-barn-door-mount-part-1-arduino-stepper-motor-control/ Mierzyłem napięcie na tym zasilaczu i jest 12,16V Myślałem że do akumulatora samochodowego da się to wszystko podłączyć jak bym się gdzieś wybrał. Jakiś czas temu kupiłem konwertet 12V na 5V do czegoś innego. Może i dobry pomysł podłączyć go następnym razem. Dzięki za pomysł. Wylutuję i spróbuję. Komputerowi nic się nie stanie, jakby gdzieś zwarcie było na Uno? Kiedyś czytałem że Arduino to open source, więc trudno mówić co jest klonem a co oryginałem. Te włoskie może też na chińskich częściach robią :-)
  20. Dzięki. Mam jeszce jedno nowe arduino które nigdy nie działało, więc może spróbuję przelutować tą część. Są takie jakby 3 kulki na obudowie i też zastanawiałem się czy były, czy to rozropiona obudowa od środka. Znalazłem stare zdjęcie. Obudowa tego regulator była gładka, więc jest nadtopiona. A ta złoto brązowa 504 część czym jest. Bo dotykałem jak dymek poleciał i było gorące. Potem jeszcze raz z ciekawości włączyłem i Eq3 obracało się tylko w jedną stronę na tej szybszej prędkości i nie reagowało na zmiany przełącznikami. Na koniec wszystkie led'y się wyłączyły. Zasilacz miałem z monitoru do komputera, 12V 4A.
  21. Dzięki _vk_. W tym przypadku widzę że też odwrotnie pomyślałem. A czytałem Twoje posty wiele razy :-) Teraz pasuje, bo w kodzie miałem wpisać steps /sek. Wczoraj się bawiłem, chciałem dslr założyć na EQ3, ale nie wymyśliłem jak głowicę kulową do niego przykręcić na śrubę 3/8". Więc wyjąłem newtona 150 PDS. Rzeczywiście nie łatwo nim się obsługiwać na tego typu montażu, zwłaszcza jak ręcznie to trzeba robić. Tak też robiłem, czyli próbowałem wcelować w mgławicę oriona, podczas kiedy krokowiec się obracał i zauważyłem dymek lecący z arduino. Dziwne że z arduino a nie z easy drivera. Czyżby 12V jej zaszkodziło? Ta część zaznaczona w kółeczku była gorąca i z niej prawdopodobnie się dymiło. Myślę że z tej większej "504" części. Ale to z trzema nogami z prawej strony też podejrzanie wygląda. Teraz muszę poczekać parę tygodni na nową i może z 9V zasilaczem spróbuję.
  22. Pamiętam jak się bawiłem trzema krokowcami do reprapa, podłączonymi do komputera z Win XP, sterowniki ustawione na 1/10 kroku, czyli 2000 kroków każdy, wszystkie trzy się obracały z 10 razy na sekundę, czyli w sumie 60 000 kroków na sekundę, to komputer wymiękał :-)
  23. calla - to za bardzo zaawansowane pytanie jak dla mnie :-) Pewnie silnik będzie musiał dość szybko się obracać, czyli dużo kroków robić. Nie wiem na co np. arduino stać, ale i elektronika i silnik musi być w stanie wyrobić się, bo silnik może zacząć piszczeć i nie będzie się obracał, jak za dużo obrotów się od niego wymaga. Kolego _vk_ - albo mi się w głowie pokręciło od dzisiejszego patrzenia na kody i cyfry, albo tabela excel liczy w odwrotną stronę niż mi się wydaje. Ostatnio jak wpisałem że silnik ma 200 kroków, to wyszło że robi 1,657 kroku na sekundę, bo myślałem że na pełen krok jest ustawiony. Dzisiaj wyczytałem, że Easy Driver jest fabrycznie ustawiony na 1/8 kroku. Więc wpisałem w tabelę 1600 i wyszło mi że ma zrobić 0,207 kroku/sek. Nie powinien robić więcej kroków na sekundę jak mikrokrok się zwiększa? Mam nadzieję że ok. 5 kroków na sekundę powinien robić, bo tak kiedyś wyliczyłem.
  24. No to świetnie, dzięki. Jutro kupię. Bo jakby była calowa to nie wiem z kąd takie wziąść.
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.